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富德能源烯烃分离装置降本增效
发布日期:2023-08-28     查看次数:710 次

  烯烃是一类重要的有机化合物,广泛应用于塑料、橡胶、纤维等多个领域。随着全球经济的发展,对烯烃的需求量也在不断攀升。因此,如何高效、经济地生产高质量的烯烃产品成为了化工行业面临的重要挑战之一。


宁波富德能源有限公司烯烃分离装置采用Lummus前脱丙烷后加氢、洗涤丙烷工艺技术,生产聚合级乙烯和聚合级丙烯为主的烯烃产品。烯烃分离装置包括压缩、水洗、碱洗、热分离、冷分离、丙烯制冷和冷热火炬罐等。装置设计年运行时间为8000小时,产品包括乙烯300kt/a、丙烯300kt/a、混合C4为84.5kt/a、C5+为26kt/a以及燃料气49kt/a。


传统的烯烃分离技术存在许多问题,如能耗高、设备投资大、操作成本高等。因此,寻找高效的烯烃分离技术成为了行业内的迫切需求。本期降本增效专栏让我们一起走进烯烃分离装置,看看他们在降本增效上采取的措施及取得的成效。


统筹帷幄,倍道而进


随着夏季的来临,环境温度逐渐升高,同时循环水的温度也在不断攀升。这给丙烯精馏塔顶冷凝器E-2314AB和丙烯机三段出口冷凝器E-2401AB带来了一定的压力。由于在高温环境下,冷凝器的换热效果不如理想状态,为保证其在高温环境中的稳定性能,烯烃分离装置决定在甲醇库存低的6月份,利用生产负荷较低期间安排E-2314A和E-2401A进行切出清洗,降低对生产的影响,确保生产过程的顺利进行,为公司的稳定发展提供有力保障。


在清洗过程中,烯烃分离装置密切关注设备的状态、加强与相关部门的沟通协作,确保清洗过程不会对其他设备造成不良影响。在清洗完成后,烯烃分离装置对设备进行全面检查,确保其性能恢复到最佳状态,以应对即将到来的夏季生产高峰。从目前看来,较去年同期节省高压蒸汽消耗近12t/h。


优化流程,查漏消缺


烯烃分离装置在确保产品达到高质量标准的前提下,积极优化操作流程,对低压脱丙烷塔、脱乙烷塔和脱丁烷塔进行一系列的调整,旨在减少精馏塔的回流比,实现卡边操作,从而降低蒸汽消耗,经过不断的努力,目前每小时节约低压蒸汽约1.5吨。这不仅有助于节省成本,也有助于实现更环保的生产方式,从而为客户提供更高质量的产品。另外在碱洗塔区域部分导淋阀由于频繁的动作,出现了阀门内漏的现象。这种情况可能会对设备的正常运行造成一定的影响,烯烃分离装置合理安排和利用现有资源,迅速安排保运单位来进行更换作业,确保更换过程的顺利进行,充分利用现有的资源,以最小的成本解决了跑冒滴漏的问题,也为设备提供了更好的保障。


烯烃分离装置在安全生产的同时不断优化生产工艺,提高生产效率,降低生产成本,提高产品质量。今后,烯烃分离装置将继续秉承公司领导思想,坚定不移地推进降本增效工作,为实现公司的可持续发展和繁荣做出更大的努力。(宁波富德能源)
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